Skywalker X5Pro. Неудачный взлет и падение в штопор.
Расследование нашло причины инцидента , возникшего при первом испытательном полете нового самолета с полетным контроллером Pixhawk Cube. Их, как и следовало ожидать, было сразу несколько:
1. Не достаточно прочно закреплен воздушный винт (хотя при пробной работе никаких нареканий не было).
2. Слишком задняя центровка, испытательный полет в том числе и проводился для ее точного определения.
3. Неисправность приемника управления, отказ связи на дальности 10-20 метров (при настройке в лабораторных условиях, понятно, все работало как надо).
4. Сильный ветер с порывами до 10 м/c
Отказ связи сразу после взлета привел в включению режима RTL (возврат домой), порыв ветра(направление на 30гр. влево от траектории взлета) при задранных на поворот со взлетом элевонов, плюс задняя центровка аппарата привела к взлету “свечой“ с последующим сваливанием в штопор.
Повреждения - косметические, снег спас самолет. Летать еще будет!
34 views
1888
587
7 years ago 00:00:19 34
Skywalker X5Pro. Неудачный взлет и падение в штопор.