Skywalker X5Pro. Неудачный взлет и падение в штопор.

Расследование нашло причины инцидента , возникшего при первом испытательном полете нового самолета с полетным контроллером Pixhawk Cube. Их, как и следовало ожидать, было сразу несколько: 1. Не достаточно прочно закреплен воздушный винт (хотя при пробной работе никаких нареканий не было). 2. Слишком задняя центровка, испытательный полет в том числе и проводился для ее точного определения. 3. Неисправность приемника управления, отказ связи на дальности 10-20 метров (при настройке в лабораторных условиях, понятно, все работало как надо). 4. Сильный ветер с порывами до 10 м/c Отказ связи сразу после взлета привел в включению режима RTL (возврат домой), порыв ветра(направление на 30гр. влево от траектории взлета) при задранных на поворот со взлетом элевонов, плюс задняя центровка аппарата привела к взлету “свечой“ с последующим сваливанием в штопор. Повреждения - косметические, снег спас самолет. Летать еще будет!
Back to Top